在煤矿井下综采工作面回撤作业中,小线回收效率与线缆保护一直是影响工程衔接的关键难题。神南产业公司搬家中心安装三队聚焦传统人工收线效率低、线缆易破损的痛点,自主研发“一种便携式回收小线装置”,通过简洁结构设计与齿轮省力原理,实现收线作业效率、安全与经济性的三重提升,为井下同类作业提供了可推广的创新方案。
破痛点:瞄准传统作业三大难题
传统井下收线作业完全依赖人工,存在显著短板。一是效率低下,多人协作拖拽线缆时需清理沿途障碍,且拖拽力度不均,直接拖慢工作面整体回撤工期;二是线缆易损,收线过程中线缆常剐蹭液压支架、刮板输送机棱角及金属支护构件,外皮破损率高;三是人工强度大,井下空间狭小、煤矸堆积,作业人员需持续发力,劳动负荷重。这些问题既长期制约回撤作业衔接效率,也增加了设备维护成本。
强创新:简洁结构实现四重优势
该装置以“实用、便捷、省力”为核心设计理念,整体由金属底座、双滑轮导向装置及三节传动齿轮构成,结构简洁却功能精准。底座选用防滑抗变形金属材质,适配井下复杂环境;双滑轮设计为线缆提供规范导向路径,避免直接接触障碍物;三节齿轮(含1个驱动齿轮、1个中间传动齿轮、1个滑轮同轴齿轮)形成省力传动结构,作业人员轻转手柄即可通过齿轮联动放大作用力,替代传统弯腰拖拽操作。整套装置通过焊接与螺栓组装,制作工艺简单,无需复杂加工,可快速适配不同井下作业场景。
显成效:效率安全经济三提升
装置投入使用后,作业成效立竿见影。效率方面,依托齿轮省力传动,收线时长大幅缩短,有效避免因收线滞后拖累回撤进度,保障后续生产衔接顺畅;安全与保护方面,以规范的收线路径隔绝线缆与煤矸、设备的直接接触,线缆外皮破损率显著降低,复用率提升,延长设备使用寿命;经济性方面,单人即可操作装置,优化了人员配置,减少了人力投入,同时降低了线缆更换成本,契合煤矿降本增效需求。
目前,该便携式回收小线装置已在搬家中心安装三队井下作业中稳定应用,其简便的操作流程、优异的适配性与显著的综合效益,具备在同类煤矿井下回撤作业中推广的价值,为煤矿一线岗位创新提供了生动实践。(何娜)

















